河钢邯钢三炼钢延长转炉出钢口寿命效果好

2020-09-17 10:39 来源:中国冶金报 查看历史数据

8月份以来,河钢邯钢三炼钢厂转炉车间通过改善耐材材质,在出钢口外端口增加可更换耐材制作的“碗砖”、加强对出钢口及小面的日常维护、减少钢水过氧化等措施,延长出钢口寿命攻关取得显著效果,月可提升产量约2000吨。目前,三号转炉刚刚下线的出钢口寿命达到516炉,较原来提高了300多炉。

转炉出钢口受到高温钢液冲刷、氧化侵蚀等作用,需要不断地修补和更换,不仅影响生产时间,而且影响钢水质量和生产稳定性。攻关前,该厂转炉出钢口寿命仅有200炉,出钢口热换需要长达60分钟的时间,而且由于新换的出钢口内径较小,导致转炉出钢时间延长,极大地限制了转炉作业率的进一步提高。

为攻克此难题,河钢邯钢三炼钢厂组成了以转炉车间主任袁发成为组长、以技术人员及生产骨干为成员的攻关团队,通过日督导、周分析,不断摸索优化攻关措施,逐步形成了一套适用于三炼钢生产现状的出钢口寿命延长方案。

一方面,该厂与马鞍山利尔开元新材料有限公司共同研究方案,从提高出钢口镁碳砖材质及出钢口修补料品质入手,延长出钢口使用寿命;另一方面优化出钢口设计,在出钢口外端口增加可更换用耐材制作的“碗砖”,“碗砖”直径与出钢口外口直径相同,出钢口寿命达到200炉~250炉时更换一次碗砖,更换后出钢口外口直径与新出钢口一致。同时,该厂加强对出钢口、小面的日常维护,安排专人负责,统一管理,在做好溅渣护炉的基础上,采取投料维护,最大限度保护炉况。该厂还通过标准化操作和技能提升减少侵蚀,严格落实挡渣塞堵出钢口操作,减少外部空气对出钢口内壁的氧化,加强技能培训,提高高拉碳率、减少后吹炉次、减少钢水过氧化,降低炉渣对出钢口的侵蚀,延长出钢口寿命。

通过攻关,转炉出钢口寿命平均达到400炉以上,其中,刚刚下线的一个出钢口寿命达到516炉。寿命的延长大大降低了耐材消耗,节约了热换时间,提高了转炉的作业率。

据悉,由于每个出钢口寿命周期可节约出钢口更换时间60分钟,可增加产量200吨,月可提升产量约2000吨,进一步提升了工作效率,为效益最大化创造了条件。


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